摘要:IS系列單級單吸離心泵,由于設計原因,離心泵使用的滾動軸承采用機油潤滑,動密封泄漏十分嚴重,威脅設備的安全穩(wěn)定運行。在幾年的工作中,上海意嘉泵業(yè)筆者對軸承箱的密封進行了幾次小的改動,取得了一定的效果。然而,滲漏問題并沒有完全解決。經(jīng)過實踐,將油潤滑改為脂潤滑,效果良好。
管道離心泵軸承的潤滑主要是降低摩擦功耗和磨損率,同時還起到冷卻、防塵、防銹和減震的作用。良好的設備潤滑是保證設備正常運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。減少設備磨損、防止設備事故、降低電耗、延長修理周期和使用壽命的有效措施。
我廠焙燒爐循環(huán)水系統(tǒng)使用的離心泵為單級單吸泵,各種技術(shù)參數(shù)如下:
型號為IS150-125-250-250,流量200m3u002Fh,揚程20m,軸功率18.5kw,轉(zhuǎn)速1450ru002Fmin。
這種水泵滾動軸承用機械潤滑油潤滑,冬季30,夏季40。由于設計原因,動密封泄漏十分嚴重,不僅造成大量油的浪費,燒壞軸承,而且污染環(huán)境,不利于設備的安全運行和文明生產(chǎn)。在幾年的工作中,為了解決這個問題,我們進行了多次小的改動和改革。
設備和軸承的潤滑
意圖,如圖1所示。
1。潤滑方式轉(zhuǎn)換過程
1.1毛氈密封改為單層骨架油封。
原軸承箱用毛氈密封,如圖2所示。泄漏非常嚴重,每臺泵耗油量約300kgu002Fa,造成大量的油浪費,地上有厚厚的一層油。
為了改變這種漏油情況,將毛氈密封改為骨架密封,方法如下:
①加工軸承箱內(nèi)外端蓋,車削出65mm,深12mm的圓孔,適合放置規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
②取下毛氈,用錘子輕輕敲入骨架油封,并正確安裝。詳情見圖3。
改造后設備運行正常,振動位移約0.04mm,軸承實測溫度約50℃,每臺泵年油耗僅50kg左右。保持泵房的清潔衛(wèi)生,防止因缺油造成軸承、軸損壞事故,使設備處于良好運行狀態(tài)。
1.2將單層骨架油封改為雙層骨架油封。
為了減少泄漏,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu),提出了修改方案,將軸承箱端蓋的內(nèi)孔加工成65mm的通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封,如圖4所示:
試運行表明,這種方法在短時間內(nèi)防止漏油非常有效。
是的。但連續(xù)運行6個月后,由于骨架油封磨損,泄漏量會增加。
2。骨架油封缺陷
毛氈油封改為骨架油封,使用了4年。雖然效果不錯,但也有明顯的缺陷。在實際工作中,由于骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換。更換骨架油封時,設備需要完全拆卸。一方面增加了工人的勞動強度;另一方面,在設備的拆卸和維修過程中,葉輪、軸承等零件有時會損壞,不符合設備經(jīng)濟管理的要求。但如果不更換油封,會造成泄漏,不利于密封,直接影響軸承壽命。總之,實踐證明,骨架油封并沒有完全解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問題。
3。單級離心泵潤滑脂代替潤滑油目前沒有便宜無泄漏的密封裝置,有的密封效果很好,但價格昂貴,經(jīng)濟上不可行。經(jīng)過調(diào)查研究,決定做一個大膽的實驗——用潤滑脂代替潤滑油。
3.1改造方法
考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200 m3 / 002 FH;泵速為1450ru/min,線速度為3.4mu002Fs。從以上兩點來看,用潤滑脂潤滑是可行的。
3.2具體方法如下
①排空油箱中的油,清洗軸承箱。
(2)打開軸承箱兩端的端蓋和放油塞至
除去盒子里的空氣。
③用黃油槍將鋰基潤滑脂從注油孔注入軸承箱,從端蓋和放油孔擠出,即視為充滿,擰緊軸承端蓋和放油孔。用手轉(zhuǎn)動汽車,使?jié)櫥鶆蚍植荚谙鋬?nèi)。
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備